运营方:中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司
合作方:爱柯迪股份有限公司(以下简称“爱柯迪”)
(1)项目概况
爱柯迪传统网络架构采用有线+WIFI组网方式,随着企业内部的规划调整,生产设备位置时常发生变化,对生产造成了一定的困扰。爱柯迪自2019年3月开始协同中国移动开展5G试点应用的实践探索,并以6号工厂投建为契机,打造全国首个5G全连接智慧工厂,现已经发布15个5G创新应用场景。
(2)典型应用
【5G+SA专网/边缘云】
通过5G+SA专网建设,实现了企业业务与公众用户业务的物理隔离;利用边缘云,确保企业数据不出园区,保障生产数据安全和带宽资源独占。
【5G+压铸单元岛】
通过5G网络实现压铸生产线快速、高效的流水线生产,产品检测图像上传-反馈全程耗时3-5s,相较以往提升了20%以上的效率。
【5G+实景视频空间指挥系统】
以高点视频画面为载体,实现厂区整体态势监控,对车间的设备、设施等进行实景标注,整体形成一张智慧化的视频实景地图。
图2-2-2.爱柯迪实景视频指挥系统
【5G+三维扫描】
通过5G三位扫描终端,对压铸及设计等环节对模具进行数据校对验证,相较以往的WiFi形式,减少了30%的检测时间,提升了生产效率。
图2-2-3.爱柯迪5G产品三维扫描
【5G+区块链产品溯源】
通过5G区块链技术,对零部件的生产时间、批次、物流等进行有效监控,让下游车企获取真实的生产信息,保障高质高效生产。
图2-2-4.爱柯迪5G区块链产品溯源
【5G模组+MES终端】
通过对塔网的MES工控机进行5G模组集成,替换原有WiFi通信模式,打造5G MES工控机终端,提高设备性能和增强系统可靠性。
图2-2-5.爱柯迪5G模组+MES终端产品
(3)项目优越性
通过5G专网建设,提供对生产和物流等环节的远程监测、控制和数据采集的通讯链路,满足企业管理系统与设备端的稳定、低时延无线通讯需求,基于MEC的边缘云平台支持无线数据缓存技术、基于SDN的本地分流技术为企业提供边缘计算、数据清洗等服务,实现分片后的本地数据处理、控制及大数据聚合分析能力。同时解决了部署周期长、建设成本高、维护压力大、灵活性差的诸多问题。通过现场实测,端到端单边时延6ms、上行带宽714 Mbps,充分满足数据传输和实时控制的要求。
支持多协议兼容性优势。支持各类PLC(西门子、欧姆龙、三菱、LG、AB、台达等)、传感器(对于232/485/DI类的基本都支持)、OPC、TCP/IP、各类电机、环保监测仪器(TOC/COD/流量计/PH)、电表等。同时支持协议转换,将下层的标准格式的数据统一封装,保证不同的感知网络的协议能够变成统一的数据和信令;将上层下发的数据包解析成感知层协议可以识别的信令和控制指令。
(4)项目经济和社会效益
通过项目实施,传统网络布局成本大幅度下降,网络部署和运维成本降低70%;智能装备联网,设备数据直采自动生成大数据管理报表,促进了现场透明化,人均产值从60万元提升到90万元,提升50%;通过设备OEE监控和大数据分析,提高设备利用率,设备OEE提升42%;通过MES改造实现了流程防错、不合格品流出防错、漏序防错、过程检验不合格产品冻结防错、物理锁机防错等功能,压铸件生产合格率平均超过84%。
2020年5月17日中国移动集团以爱柯迪项目为起点启动5G+智慧工厂“燎原行动”,向全国推介爱柯迪5G+智慧工厂的发展经验和做法,该项目入选2020年工业互联网试点示范项目和国家发改委5G新基建工业互联网课题,荣获工业互联网大赛全国百强、第三届绽放杯全国总决赛优秀奖、专题赛一等奖。项目成果为压铸行业企业实施数字化改造提供标杆示范样本。